某空調設備的制冷壓縮機為活塞敞開式壓縮機,軸封、聯軸器簡單損壞、走漏。電機耗電量大,單臺壓縮機功率為90kW直接發動,在閥廳溫度達到30℃、濕度大于60時啟停頻頻,能量調理失控,對電源沖擊及機組的聯軸器沖擊較大。通過多年的運轉,壓縮機的機械部件嚴峻損壞,無備件修配,只要對壓縮機進行替換、對操控回路進行改造才能底子解決問題。
制冷壓縮機的替換:
(1)以半關閉壓縮機替代原敞開式壓縮機,其電機輸入功率為45×2=90kW,但半關閉壓縮機的功率比敞開式壓縮機高5,因而制冷量比原機組約添加83740kJ/h,在實際使用中可作為后備制冷的冗余量(由能量閥主動調理)。這對大負荷或高溫時節的冷量供給較有利,有必定的余量。在一般負荷及正常的環境溫度下(野外溫度30℃左右),由單臺壓縮機運轉即可滿意閥廳內的溫度需求,節能效果好,壓縮機的損壞率也大大下降。
(2)將原壓縮機的吸入管道和排出管道分為2路分別接入替換的2臺壓縮機。為避免壓縮機蹦油,在每臺壓縮機的排氣口增設1個油分離器,2臺壓縮機之間用油平衡管銜接,避免單臺壓縮機運轉時發作斷油毛病。
電氣操控部分的改進:
(1)使用原溫度、濕度、步進開關操控器及S5-101程序操控器。
(2)添加1套Y-△發動電氣操控屏,受控于S5-101程控器,對2臺壓縮機實現Y-△發動、多級能量操控和壓縮機的油壓、低壓、高壓及過電流進行維護。
(3)增設多級溫度操控器;當原步進式溫控器發作毛病時,可切換至新增的多級溫度操控器進行操控,不影響制冷機組的正常運轉。
(4)此計劃的長處是:Y-△發動對電源的沖擊小,溫度操控滑潤,在環境溫度低或直流輸電負荷小的情況下可由1臺壓縮機獨立運轉,節能效果顯著。
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